3月25日,河鋼唐鋼在不銹鋼公司煉鋼區(qū)域成功生產加磷高強IF鋼TS250P1194噸,順利攻克TS250P1的可澆性難題,為該鋼種的成功開發(fā)打通了關鍵工藝,為后續(xù)生產奠定了基礎。
據(jù)介紹,TS250P1屬加磷高強IF鋼一種,主要用于制作汽車內相對復雜的結構件,如轎車延伸支架、懸掛安裝梁、轉向機安裝支梁、覆蓋件、加強板等,目前市場需求較大,但生產難度較高,尤其是煉鋼區(qū)域鋼水的可澆性是瓶頸性技術難題。不銹鋼公司脫碳轉爐為100t,出鋼溫降大,終點氧位不易控制;同時該鋼種具有較高的P、Mn、Si含量,冶煉過程需要加入合金料種類和數(shù)量較多,給鋼水帶來額外污染,影響鋼水潔凈度。
通過前期試制發(fā)現(xiàn),影響該類鋼種可澆性因素主要包括轉爐終點控制、合金料加入順序、靜循環(huán)時間控制等。針對上述問題,河鋼唐鋼技術中心人員調整生產工藝流程、優(yōu)化合金料加入順序、延長RH靜循環(huán)時間、規(guī)定各工序處理時間、穩(wěn)定連鑄恒拉速,不銹鋼生產操作人員嚴格實行各項工藝規(guī)定,保證了本次生產的順利進行,實現(xiàn)了194噸加磷高強IF鋼TS250P1的成功澆鑄。(李波)